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各種變頻器維修常見故障原因分析及處理維修實例

日期:2023-03-16   瀏覽量:780

各種變頻器維修常見故障原因分析及處理維修實例


8.26 ABB變頻器6503.jpg


1、引言


       在現(xiàn)代工業(yè)中,交流傳動以其*于直流傳動的特點,在很多場合中都被作為首suan的傳動方案,采用變頻器控制的電動機系統(tǒng),有著節(jié)能效果xian著、調(diào)節(jié)控制方便、維護簡單、可網(wǎng)絡(luò)化集中、遠程控制、可與plc組成自動控制系統(tǒng)等優(yōu)點。變頻器的這些特點使其在電力電子系統(tǒng)、工業(yè)自動控制等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛。市場上不同型號規(guī)格變頻器的安裝、接線、調(diào)試各有特點,但主要方法及注意事項基本一致。但使用變頻器時,一旦發(fā)生故障,工礦企業(yè)的普通運行人員就很難處理。變頻器故障的產(chǎn)生可能是產(chǎn)品質(zhì)量問題、運行環(huán)境問題、應(yīng)用方式問題,也可能是變頻器的參數(shù)設(shè)置問題。本文闡述了變頻器常見的故障,對故障產(chǎn)生的原因及處理方法作了分析。


 2、參數(shù)設(shè)置類故障原因分析及處理


        變頻器使用中,是否能滿足傳動系統(tǒng)的控制要求,變頻器的參數(shù)設(shè)置非常重要,如參數(shù)設(shè)置不正確,輕者控制效果不好,重者變頻器不能正常運行。對于一臺新購置的變頻器,一般在出廠時,廠家對每一個參數(shù)都設(shè)有一個默認值,在這些參數(shù)值的情況下,變頻器是能以面板操作方式正常運行的,但僅c,并不能滿足絕大多數(shù)傳動系統(tǒng)的要求。如要獲得更好的控制效果,用戶必須根據(jù)傳動系統(tǒng)的實際情況,參考其使用說明書,修改變頻器的參數(shù)。


        一旦發(fā)生了參數(shù)設(shè)置類故障,變頻器都不能正常運行,最好是能夠把所有參數(shù)恢復(fù)到出廠值,然后按照使用說明書參數(shù)設(shè)置步驟重新設(shè)置相關(guān)參數(shù)。對于不同型號的變頻器其參數(shù)恢復(fù)方式也不盡相同。參數(shù)設(shè)定不當,這種問題常常出現(xiàn)在恒轉(zhuǎn)矩負載,遇到此類問題時應(yīng)重點檢查加、減速時間設(shè)定或提升轉(zhuǎn)矩設(shè)定值。


    (1) 實例1


    一臺富士frn280g11—4cx 變頻器在運行時跳,顯示:欠電壓“l(fā)u"。


    分析與維修:在啟動大功率設(shè)備,(如2#氮氫壓縮機4000kw同步電動機)時,與其在同一電源上的其它兩臺富士frn5.5g11—4cx 變頻器在運行時沒有跳,唯du這臺變頻器在運行時跳,顯示:欠電壓“l(fā)u"報警。斷電后,打開外殼,檢查這臺變頻器的內(nèi)部一、二次回路中壓接線無松動現(xiàn)象;檢查電動機接線盒內(nèi)部接線無接觸不良現(xiàn)象。上電后,檢查變頻器的設(shè)定參數(shù),f14:設(shè)定值為“1"(瞬停再起動不動作),修改變頻器的設(shè)定參數(shù)f14:設(shè)定值為“3"(瞬停再起動動作),變頻器檢出欠電壓后保護功能不動作,停止輸出,電源恢復(fù)時自動再起動。自從修改完變頻器的設(shè)定參數(shù)后,在啟動大功率設(shè)備時,次臺變頻器在運行時沒有發(fā)生欠電壓“l(fā)u"跳過。


    (2) 實例2


    一臺frn1.5g11—4cx 新投用變頻器,頻率設(shè)置已經(jīng)很大,但電機轉(zhuǎn)速明顯較同頻率下其他下其他電機低,電機轉(zhuǎn)速仍不高。


    分析與維修:檢查變頻器的設(shè)定參數(shù),經(jīng)檢查頻率增益f17,設(shè)定范圍為0.0~200%出廠設(shè)定值為100%,而用戶實際設(shè)定值為200%。由于頻率設(shè)定信號增益為設(shè)定模擬頻率信號對輸出頻率的比率,即如設(shè)定頻率為40hz,實際輸出頻率僅為20hz。將設(shè)定頻率增益設(shè)定值改為出廠設(shè)定值100%后,問題得到解決。


3、過電壓(ou)類故障原因分析及處理


       變頻器的過電壓集中表現(xiàn)在直流母線的支流電壓上。正常情況下,變頻器直流電為三相全波整流后的平均值。若以380v線電壓計算,則平均直流電壓ud= 1.35,u線=513v。在過電壓發(fā)生時,直流母線的儲能電容將被充電,電壓升高,過電壓檢出值 800vdc,當電壓上升至過電壓檢出值時,變頻器過電壓保護動作。因此,對變頻器來說,都有一個正常的工作電壓范圍,當電壓超過這個范圍時就很可能損壞變頻器。


       變頻器常見的過電壓有三類:ou1加速過電壓、ou2減速過電壓、ou3恒速過電壓。過電壓報警一般是出現(xiàn)在停機的時候,其主要原因是減速時間太短或沒有安裝制動電阻及制動單元。變頻器出現(xiàn)過電壓故障,一般是雷雨天氣,由于雷電串入變頻器的電源中,使變頻器直流側(cè)的電壓檢測器動作而跳閘,在這種情況下,通常只須斷開變頻器電源 1min左右,再合上電源,即可復(fù)位;另一種情況是變頻器驅(qū)動大慣性負載時,其減速時間設(shè)置“較短",因為這種情況下,變頻器的減速停止屬于再生制動,在停止過程中,變頻器的輸出頻率按線性下降,而負載電機的頻率高于變頻器的輸出頻率,負載電機處于發(fā)電狀態(tài),機械能轉(zhuǎn)化為電能,并被變頻器直流側(cè)的平波電容吸收,當這種能量足夠大時,就會產(chǎn)生所謂的“泵升現(xiàn)象",變頻器直流側(cè)的電壓會超過直流母線的最大電壓而跳閘,對于這種故障,一是將“減速時間"參數(shù)設(shè)置長些;二是安裝制動單元,增大制動電阻;三是將變頻器的停止方式設(shè)置為“自由停車"。還有一種情況變頻器在電機空載時工作正常,但不能帶負載啟動,這種問題常常出現(xiàn)在恒轉(zhuǎn)矩負載。遇到此類問題時應(yīng)重點檢查加、減速時間設(shè)定或提升轉(zhuǎn)矩功能,因而變頻器直流回路電壓升高,超過其保護值,出現(xiàn)故障。


    (1) 實例1


    一臺安n2系列3.7kw變頻器在停機時跳“ou"。


    分析與維修:在修這臺機器之前,首先要搞清楚“ou"報警的原因何在,這是因為變頻器在減速時,電動機轉(zhuǎn)子繞組切割旋轉(zhuǎn)磁場的速度加快,轉(zhuǎn)子的電動勢和電流增大,使電機處于發(fā)電狀態(tài),回饋的能量通過逆變環(huán)節(jié)中與大功率開關(guān)管并聯(lián)的二極管流向直流環(huán)節(jié),使直流母線電壓升高所致,所以我們應(yīng)該著重檢查制動回路,測量放電電阻沒有問題,在測量制動管(et191)時發(fā)現(xiàn)已擊穿,更換后上電運行,且快速停車都沒有問題。


    (2) 實例2


    一臺富士frn110g9—4cx 變頻器在運行時跳,顯示:恒速過電壓“ou3"。


    分析與維修:首先分析引起此變頻器在運行時跳,顯示恒速過電壓(ou3)報警,有哪些可能的原因,然后根據(jù)可能的原因一一進行查找根源。


4、欠壓(lu)類故障原因分析及處理


        欠電壓也是在使用中經(jīng)常碰到的問題。主要是因為主回路電壓太低(380v系列低于400v),主要原因:整流橋某一路損壞或可控硅三路中有工作不正常的都有可能導(dǎo)致欠壓故障的出現(xiàn),其次主回路接觸器損壞,導(dǎo)致直流母線電壓損耗在充電電阻上面有可能導(dǎo)致欠壓.還有就是電壓檢測電路發(fā)生故障而出現(xiàn)欠壓問題。多數(shù)變頻器的母線電壓下限為400v,即是當直流母線電壓降至400vdc以下時,變頻器才報告直流母線低電壓故障。當兩相輸入時,直流母線電壓為380?1.2=452v>400v。當變頻器不運行時,由于平波電容的作用,直流電壓也可達到正常值,新型的變頻器都是采用pwm控制技術(shù),調(diào)壓調(diào)頻的工作在逆變橋完成,所以在低頻段輸入缺相仍可以正常工作,但因為輸入電壓低輸出電壓低,造成異步電機轉(zhuǎn)矩低,頻率上不去。


    (1) 實例1


    一臺富士frn18.5g11—4cx變頻器上電跳“l(fā)u"。


    分析與維修:經(jīng)檢查這臺變頻器的整流橋充電電阻都是好的,但是上電后沒有聽到接觸器動作,因為這臺變頻器的充電回路不是利用可控硅,而是靠接觸器的吸合來完成限制充電電流過程的,因此認為故障可能出在接觸器或控制回路以及電源部分,拆掉接觸器單獨加24v直流電接觸器工作正常。繼而檢查24v直流電源,經(jīng)仔細檢查該電壓是經(jīng)過lm7824穩(wěn)壓管穩(wěn)壓后輸出的,測量該穩(wěn)壓管已損壞,找一新品更換后上電工作正常。


    (2) 實例2


    一臺丹佛斯 vlt5004,2.2kw變頻器,上電顯示正常,但是加負載后跳“ dc link undervolt"(直流回路電壓低)。


    分析與維修:這臺變頻器從現(xiàn)象上看比較特別,但是你如果仔細分析一下問題也就不是那么復(fù)雜,該變頻器同樣也是通過充電回路,接觸器來完成限制充電電流過程的,上電時沒有發(fā)現(xiàn)任何異?,F(xiàn)象,估計是加負載時直流回路的電壓下降所引起,而直流回路的電壓又是通過整流橋全波整流,然后由電容平波后提供的,所以應(yīng)著重檢查整流橋,經(jīng)測量發(fā)現(xiàn)該整流橋有一路橋臂開路,更換新品后問題解決。說明電源輸入電路有問題,可能是線路嚴重超載,或是線路接觸不良所引起。西門子6se70系列變頻器的pmu面板液晶顯示屏上顯示字母“e",出現(xiàn)這種情況時,變頻器不能工作,按p鍵及重新停送電均無效,查操作手冊又無相關(guān)的介紹,在檢查外接dc24v電源時,發(fā)現(xiàn)電壓較低,解決后,變頻器工作正常。 5、過流(oc)類故障原因分析及處理


       5.1 過電流故障


       過電流是變頻器報警最為頻繁的現(xiàn)象,出現(xiàn)這種故障顯示時,首先檢查電動機連接端u、v、w電路有無相間短路現(xiàn)象或?qū)Φ囟搪番F(xiàn)象;其次檢查負載是否太重,減少負載;最后檢查加、減速時間參數(shù)是否太短,轉(zhuǎn)矩提升參數(shù)是否太大,減少轉(zhuǎn)矩提升提升量。如果無這些現(xiàn)象,可以斷開輸出側(cè)的電流互感器和直流側(cè)的霍爾電流檢測點,復(fù)位后運行,看是否出現(xiàn)過流現(xiàn)象,如果出現(xiàn)的話,很可能是 1pm模塊出現(xiàn)故障,因為1pm模塊內(nèi)含有過壓過流、欠壓、過載、過熱、缺相、短路等保護功能,而這些故障信號都是經(jīng)模塊控制引腳的輸出fn引腳傳送到微控器的,微控器接收到故障信息后,一方面封 脈沖輸出,另一方面將故障信息顯示在面板上,一般更換1pm模塊。加速或減速中過電流,這往往是由于加速或減速過快而引起的。可通過增大加(減)速時間或準確預(yù)置升(降)速自處理(防失速)功能而解決。


      5.2 變頻器常見的三類過電流故障


    (1) 重新啟動時,一升速就跳閘


    這是過電流十分嚴重的現(xiàn)象。主要原因有:負載短路,機械部位有卡?。荒孀兡K損壞;電動機的轉(zhuǎn)矩過小等現(xiàn)象引起。


    (2) 上電就跳


    這種現(xiàn)象一般不能復(fù)位,主要原因有:模塊壞、驅(qū)動電路壞、電流檢測電路壞。


    (3) 重新啟動時并不立即跳閘,而是在加速時跳閘


    主要原因有:加速時間設(shè)置太短、電流上限設(shè)置太小、轉(zhuǎn)矩補償(v/f)設(shè)定較高。


    5.3 實例分析


    (1) 一臺lg-is3-4 3.7kw變頻器一啟動就跳,顯示“oc"


    分析與維修:打開機蓋沒有發(fā)現(xiàn)任何燒壞的跡象,在線測量igbt(7mbr25nf-120)基本判斷沒有問題,為進一步判斷問題,把igbt拆下后測量7個單元的大功率晶體管開通與關(guān)閉都很好。在測量上半橋的驅(qū)動電路時發(fā)現(xiàn)有一路與其他兩路有明顯區(qū)別,經(jīng)仔細檢查發(fā)現(xiàn)一只光耦a3120輸出腳與電源負極短路,更換后三路基本一樣。模塊裝上上電運行一切良好。


    (2) 一臺beltro-vert 2.2kw變頻通電就跳,顯示“oc",且“oc"不能復(fù)位


    分析與維修:首先檢查逆變模塊沒有發(fā)現(xiàn)問題。其次檢查驅(qū)動電路也沒有異?,F(xiàn)象,估計問題不在這一塊,可能出在過流信號處理這一部位,將其電路傳感器拆掉后上電,顯示一切正常,故認為傳感器已壞,找一新品換上后帶負載實驗一切正常。     6、過載故障(olu)原因分析及處理


        過載也是變頻器跳動比較頻繁的故障之一,平時看到過載現(xiàn)象,首先應(yīng)該分析一下到底是電機過載還是變頻器自身過載。一般來講電機由于過載能力較強,只要變頻器參數(shù)表的電機參數(shù)設(shè)置得當,一般不大會出現(xiàn)電機過載。而變頻器本身由于過載能力較差很容易出現(xiàn)過載報警。我們可以檢測變頻器輸出電壓。其可能原因是加速時間太短,電網(wǎng)電壓太低、負載過重等原因引起的。一般可通過延長加速時間、延長制動時間、檢查電網(wǎng)電壓等;負載過重,減小負載;所選的變頻器不能拖動該負載,更換、增大變頻器容量;也可能是由于機械潤滑不好引起,對生產(chǎn)機械進行檢修。


        實例:一臺富士frn11g11—4cx 變頻器拖動一臺y132s-6,7.5kw電機,投入運行時,跳停頻繁,顯示(olu)。


        分析與維修:現(xiàn)場檢查機械,機械部分盤車輕松,無堵轉(zhuǎn)現(xiàn)象;參考其使用說明書,檢查變頻器的參數(shù),經(jīng)檢查,偏置頻率原設(shè)定為3hz,變頻器在接到運行指令但未給出調(diào)頻信號之前,電機將一直接收3hz的低頻運行指令而無法啟動。經(jīng)測定該電機的堵轉(zhuǎn)電流達到50a,約為電機額定電流的3倍;變頻器過載保護動作屬正常。修改變頻器的參數(shù),將“偏置頻率"恢復(fù)出廠值,修改偏置頻率為0hz,電機啟動得以恢復(fù)正常。


 7、外部條件故障原因分析及處理


         外部條件故障也是一種比較常見的故障,此故障無報警代碼顯示,故障比較隱蔽,不便于查找。如變頻器運行后,用“電位器"外部模擬輸入電壓命令值,調(diào)節(jié)頻率正常,而用“dc4~20ma" 外部模擬輸入電流命令值,無法調(diào)節(jié)頻率。其可能原因;一是“dc4~20ma" 外部模擬輸入電流命令信號弱,達不到工作要求;一是“dc4~20ma" 外部模擬輸入電流命令信號“ 、-極性"顛倒,接反。


         實例:一臺艾默生td1000-4t0037p,3.7kw變頻器,工藝人員反映在現(xiàn)場用“電位器"調(diào)速正常,而在控制室用dcs“dc4~20ma"自動無法調(diào)速。


        分析與維修:根據(jù)工藝人員反映情況,描述的變頻器故障現(xiàn)象,進行檢查,檢查變頻器的設(shè)定參數(shù)沒有發(fā)生變化,拆下后更換了同型號的一臺變頻器,參數(shù)設(shè)定完畢,開機后故障同上,沒有消除。斷電后,打開變頻器外殼,用數(shù)字萬用表測量變頻器控制端子cci、gnd的“模擬電流"信號,數(shù)字萬用表顯示為:10ma。原因是檢修人員更換變頻器時,恢復(fù)二次線時,誤將變頻器控制端子cci、gnd的兩根線接錯位置。將變頻器控制端子cci、gnd的兩根線拆下后調(diào)換,處理完畢,上電后試車,此故障消除。


 8、變頻器內(nèi)過熱(oh3)故障原因分析及處理


        oh3也是一種比較常見的故障,主要原因:負載是否過大;變頻器溫度過高故障,如發(fā)生溫度過高報警,經(jīng)檢查溫度傳感器正常,則可能是干擾引起的,可以把故障屏蔽。另外還應(yīng)檢查變頻器的冷卻風扇及散熱片通風情況,更換堵轉(zhuǎn)冷卻風扇,轉(zhuǎn)動慢風機進行修復(fù),清掃變頻器,消除散熱片堵塞;周圍環(huán)境溫度是否過高,降低周圍環(huán)境溫度。對于其它類型的故障,最好與廠家聯(lián)系,獲得快速可行的解決方法。


      實例:一臺abb acs500 22kw變頻器客戶反映在運行半小時左右跳,顯示“oh"。


     分析與維修:因為是在運行一段時間后才有故障,所以溫度傳感器壞的可能性不大,可能變頻器的溫度確實太高,通電后發(fā)現(xiàn)風機轉(zhuǎn)動緩慢,斷電后,檢查變頻器防護罩里面堵滿了很多棉絮,經(jīng)清掃完畢,開機后風機運行良好,運行數(shù)小時后沒有再發(fā)生此故障。


9、散熱片過熱(oh1)故障原因分析及處理


       oh1也是一種比較常見的故障,主要原因:檢查檢查變頻器控制端子(13、12、11)之間是否短路;檢查溫度傳感器檢測電路是否正常;另外還應(yīng)檢查變頻器的冷卻風扇運行是否正常;散熱片通風情況,散熱片是否有堵塞現(xiàn)象;周圍環(huán)境溫度是否過高。


       實例:一臺富士frn15g11—4cx 變頻器 ,上電顯示散熱片過熱(oh1)。


      分析與維修:因為是新安裝變頻器,一送電后就有故障,所以變頻器壞的可能性不大;散熱片是無堵塞現(xiàn)象;冷卻風扇運行正常。斷電后,用萬用表測試模擬量輸入回路,檢查變頻器控制端子(13、12、11)之間短路,原因是模擬量輸入回路中外接頻率設(shè)定“電位器"電阻值過小所致,更換為wxwxx0.25-1,0.25w 47~4.7k電位器,上電開機后變頻器運行良好,運行中沒有再發(fā)生此故障。


 10、結(jié)束語


       變頻器的科技含量較高,是強電與弱電相結(jié)合的設(shè)備,因此其故障多種多樣。只能從實踐中不斷的總結(jié)、探索出一套快速有效處理變頻器故障的辦法。以上只是筆者在實踐中的一點心得。希望與大家共同討論,同時也希望更好的為廣大客戶服務(wù)。


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