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西門子 840D 數(shù)控系統(tǒng)故障診斷與維修的實例
3.1 器件松動或堵塞故障
(1)西門子 840D 數(shù)控系統(tǒng)正常運行時,Z 軸出現(xiàn)振動、定位不精準故障。故障發(fā)生時,系統(tǒng)仍處于正常運行狀態(tài),因此判斷系統(tǒng)的電氣部分不會存在故障,故障由機械部分引起,拆卸傳動箱后發(fā)現(xiàn)齒輪沒有出現(xiàn)異常狀況,但尺座的螺釘出現(xiàn)晃動,存在移位錯位現(xiàn)象。重新擰緊固定螺釘后,重啟西門子 840D 數(shù)控系統(tǒng),設備運行正常。
(2)西門子 840D 數(shù)控系統(tǒng)運行過程中,潤滑突然暫停,系統(tǒng)預警報警開始閃爍,系統(tǒng)停止運行。因為系統(tǒng)具備狀態(tài)監(jiān)控功能,可以對系統(tǒng)潤滑體系進行全面監(jiān)控,所以故障可以由以下原因引起:①潤滑油不足,引起開關自動關閉;②潤滑油路泄漏:③潤滑油油路堵塞;④潤滑油泵電機過量加載;⑤壓力開關敏感性降低。故障維修時,首先檢查壓力開關,發(fā)現(xiàn)壓力開關沒有異常狀況,能夠正常使用,然后進行油箱被潤滑部分的檢查,發(fā)現(xiàn)該部分沒有被潤滑油潤滑,進一步檢查發(fā)現(xiàn)油管管道堵塞,將堵塞物清除后,系統(tǒng)恢復正常。
(3) 某工廠假期后復工,西門子 840D 數(shù)控系統(tǒng)重新啟動時,3 個給進軸都沒有正常反應,但系統(tǒng)指示燈處于亮起狀態(tài)。一般情況下,系統(tǒng) 3 個給進軸的運動狀態(tài)始終保持一致,這一故障出現(xiàn)的原因在于總控制位置出現(xiàn)異常。首先打開系統(tǒng)電氣柜進行檢查,發(fā)現(xiàn)電氣柜板面有預警提示以及低壓提示,由此可以看出,系統(tǒng)電源或者電壓出現(xiàn)故障。使用萬用表依次測量 3 個給進軸的電壓,測量的結果顯示,1 軸的電壓遠小于另外兩軸的電壓,在深入檢查 1 軸之后發(fā)現(xiàn)該軸接線位置有松動現(xiàn)象,將電氣接線位置重新加固后,西門子 840D 數(shù)控系統(tǒng)恢復正常。
3.2 主軸異常響動
(1)在 611D 伺服驅動下,系統(tǒng)主軸旋轉時發(fā)出噠噠的異常聲響,調低主軸轉速后,仍舊存在異常聲響,聲響維持一段時間后系統(tǒng)報警。首先對主軸機械部位進行全面檢查,沒有發(fā)現(xiàn)任何機械損傷;使用萬能表檢查主軸的電機線圈正常。判斷故障部位是主軸驅動器或編碼器,拆卸驅動器后發(fā)現(xiàn)該器件散熱孔被灰塵覆蓋,IGBT 模塊在高溫狀況下被燒毀。將驅動器維修后啟動西門子 840D 數(shù)控系統(tǒng),系統(tǒng)恢復正常運行。由此得出,運維人員需要定期進行系統(tǒng)維護,清理灰塵,保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
(2)系統(tǒng)正常運行時,當主軸的轉速設置<430 r/min 時出現(xiàn)異常聲響,且系統(tǒng)功率出現(xiàn)較大變化,當主軸的轉速設置為1200 r/min 時,異常聲響消失,過程中系統(tǒng)沒有報警。一般情況下,判斷故障可能由控制器、控制電機或變速箱引起。依次檢查元器件,控制器和電機正常。當檢測傳動裝置時,主軸轉速設定為低速(300 r/min)或高速(2100 r/min)時,電機的轉速一致,但當主軸低速運行時,主要是根據(jù)變速箱內的齒輪進行減速,表明主軸異常聲響由變速箱引起。更換變速箱后,系統(tǒng)恢復正常。
3.3 電源故障
611D 伺服驅動時,將主軸轉速設定為 3000 r/min,進行設備的啟動,此時系統(tǒng)處于正常運行狀態(tài),但當系統(tǒng)轉速>3000 r/min進行轉剎車時,611D 電源單元出現(xiàn)錯誤,進行過電壓的報警,系統(tǒng)停止運行。對系統(tǒng)進行全面的檢查后沒有發(fā)現(xiàn)機械異常狀況,電路板與元件均處于正常狀態(tài),更換 611D 電源單元之后,出現(xiàn)故障轉移現(xiàn)象,更換出現(xiàn)故障的電源單元后,系統(tǒng)恢復正常運行。
4、結語
西門子 840D 數(shù)控系統(tǒng)的應用十分廣泛,要求運維人員掌握其維護保養(yǎng)、故障診斷和故障維修方法。運維人員可以通過感官分析法、參數(shù)校正法以及邏輯方法進行故障診斷,并根據(jù)故障的具體狀況,采取相應的維修措施,保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。