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三菱系統(tǒng)故障報警維修實例分享

日期:2022-10-24   瀏覽量:2844

三菱系統(tǒng)故障報警維修實例分享


故障現(xiàn)象1. 在車螺紋時出現(xiàn)亂牙


在為某客戶大型臥車調(diào)試數(shù)控系統(tǒng),該系統(tǒng)為三菱M64系統(tǒng),在車螺紋時出現(xiàn)亂牙,經(jīng)檢查系統(tǒng)和加工程序是沒有問題的.是什么因素引起車螺紋亂牙呢?

車螺紋時,是主軸旋轉(zhuǎn)一圈,伺服軸(Z軸)前進(jìn)一個螺距,如果發(fā)生亂牙,必定是主軸或者伺服軸出現(xiàn)問題.

該車床的主軸是由變頻器驅(qū)動,主軸實際轉(zhuǎn)速是由一接在主軸上的編碼器檢測并接入數(shù)控控制器內(nèi).仔細(xì)觀察數(shù)控顯示器屏幕,觀察到主軸實際轉(zhuǎn)速值與指令值不符,實際值小于指令值,而且實際值不斷的跳動.

"主軸實際轉(zhuǎn)速的不穩(wěn)定"會是造成亂牙的原因嗎?又是什么原因造成了"主軸實際轉(zhuǎn)速的不穩(wěn)定".呢?

  經(jīng)過對這臺設(shè)備仔細(xì)觀察,該主軸有一臺55KW的變頻器驅(qū)動,功率很大,變頻器的二次諧波對電子儀器都有影響,這臺車床的主軸用變頻器與主軸編碼器之間距離很小,又沒有任何屏蔽防護(hù)措施.于是要求廠家將變頻器控制柜移開足夠遠(yuǎn)的距離,同時對主軸編碼器加以屏蔽措施.經(jīng)過以上處理,再在顯示屏上觀察主軸實際速度,實際速度已經(jīng)與指令速度一致,并且無跳動.再試車螺紋,無亂牙現(xiàn)象.這一次故障處理表明了變頻器對編碼器及系統(tǒng)的影響值得充分注意.

故障現(xiàn)象2.   在手輪模式下,一旦搖動手輪,其對應(yīng)的伺服軸就亂走,更奇怪的是,在停止搖動手輪時,該軸還繼續(xù)移動,幾乎造成事故.

在調(diào)試另一臺裝有變頻器的大型立車時,出現(xiàn)了以上故障現(xiàn)象。

對于這種故障,判斷是手輪有問題,但更換手輪后仍然出現(xiàn)同樣現(xiàn)象.于是懷疑附近有大的干擾源存在,經(jīng)檢查,該立車配有大型變頻器,而且變頻器控制柜與數(shù)控系統(tǒng)控制柜并排安裝.而變頻器正是大干擾源.于是要求廠家將變頻器控制柜移開足夠遠(yuǎn),做好接地和屏蔽.經(jīng)過以上處理.手輪運(yùn)行恢復(fù)正常.



故障現(xiàn)象3.   在屏幕上不能設(shè)定主軸速度。具體現(xiàn)象是:

* 在屏幕上寫入S***,設(shè)定主軸速度后,按下“INPUT",

設(shè)定值不能寫到屏幕上而是回到值.

* 按下RESET" 可得到設(shè)定值。


分析: 以上兩種現(xiàn)象都與PLC程序有關(guān),



第1種現(xiàn)象是程序接口FINISH---Y226沒有正確處理。如圖1.

 當(dāng)在屏幕上寫入S指令的數(shù)值時,X234=ON,但是與主軸運(yùn)行

相關(guān)的條件M50=OFF時,Y226就不能接通,由于Y226=OFF,寫在屏幕上的S指令數(shù)值處于"反白狀態(tài)",不能實際寫入控制器內(nèi),故而即使按下"INPUT"鍵,寫在屏幕上的S指令仍然無效.

如果不需要主軸自動換檔,則一般不需要M50條件,直接用X234驅(qū)動―――Y226.這樣處理后,能順利寫入主軸指令.

在屏幕上不能寫入選刀刀號也與此有關(guān)。

另一種情況是PLC程序內(nèi)主軸倍率寄存器R148一直為零。主軸速度也不能寫入.其實質(zhì)是主軸速度寫入后,由于其倍率為零,故而實際指令值為零.

經(jīng)過對PLC程序的正確處理后,就排除了上述故障。


故障現(xiàn)象4. 屏幕上不能顯示實際主軸速度。

 某客戶反映當(dāng)主軸啟動后,不能觀察到其實際速度。

在三菱數(shù)控顯示屏的S指令下端有一括號,在該括號內(nèi)顯示的是主軸的實際轉(zhuǎn)速.如果屏幕上不能顯示實際主軸速度,則可能是以下原因.

如果是伺服主軸,其主軸編碼器信號已經(jīng)直接接入主軸伺服驅(qū)動器,通過總線讀入了控制器內(nèi).

如果主軸由變頻器或普通電機(jī)直接驅(qū)動,或者經(jīng)過變速箱換檔后,實際的主軸轉(zhuǎn)速必須由直接連接于主軸的編碼器取出再送入基本I/O板上的"同期編碼器"接口.同期編碼器必須使用1024P/R..


分析: 參數(shù)設(shè)置不當(dāng)

經(jīng)反復(fù)實驗,正確設(shè)置如下:

#3238=0004(編碼器反饋信號有效)

#3025=2(對于編碼器串聯(lián)型的伺服主軸)

#3025是“主軸編碼器的連接信息",

有主軸時設(shè)置#3025=2。

無主軸時設(shè)置#3025=0。

與#3025有關(guān)的參數(shù)是#1236

當(dāng) #3025=2時,

用#1236選擇R18/R19(主軸實際速度)的脈沖輸入源。

當(dāng)主軸編碼器信號直接接入主軸驅(qū)動器內(nèi),并使用該信號作為主軸轉(zhuǎn)速信號時,設(shè)置 #1236的bit=0

使用變頻器驅(qū)動或"普通電機(jī)+減速箱"驅(qū)動主軸,而且在主軸端加裝了編碼器,以此編碼器檢測主軸電機(jī)轉(zhuǎn)速時,

設(shè)置 #1236的bit=1

在I/F診斷畫面上,監(jiān)視R18/R19可以觀察實際主軸速度。

故障現(xiàn)象5:上電后,點動運(yùn)行主軸,主軸運(yùn)行不暢,顫動,抖動.伴有沉悶的嘯叫

分析:1.首先排除是否有機(jī)械抱閘和電氣抱閘的影響;

   2. 主軸電機(jī)型號參數(shù)設(shè)置錯誤。

3. 主軸電機(jī)相序連接錯誤

故障排除方法:

1. 如果機(jī)械抱閘沒有打開,當(dāng)然會對主軸電機(jī)運(yùn)行有重大影響,這種情況是必須首先排除的.

2. 主軸電機(jī)型號參數(shù)是#3240,必須根據(jù)說明書正確設(shè)置.

另外參數(shù)#3205=1,也會出現(xiàn)此類故障現(xiàn)象,應(yīng)該設(shè)置#3205=2;

3. 應(yīng)該重點檢查主軸電機(jī)與主軸驅(qū)動器之間的相序連接.當(dāng)相序連接錯誤時,多數(shù)會出現(xiàn)此類故障現(xiàn)象.

這種情況有很多例.

不僅是主軸電機(jī),其他伺服電機(jī)當(dāng)相序連接錯誤時,也極會出現(xiàn)此類故障現(xiàn)象. 


故障現(xiàn)象6:某客戶加工中心主軸上電后,主軸驅(qū)動器LED有顯示AA,但報警顯示“Y03,主軸驅(qū)動器未安裝"。

分析:1.通訊有問題。主軸驅(qū)動器和CNC控制器之間的通信是通過總線進(jìn)行的,而通信電纜現(xiàn)在有供貨商提供.也有客戶自己制作的。電纜質(zhì)量不一定能保證。

    2. 上電順序不對;如果先對控制器上電,后對伺服系統(tǒng)上電,可能出現(xiàn)此類故障.


故障排除:1.上緊各驅(qū)動器之間的電纜。未消除故障。

2.交換各驅(qū)動器之間的電纜,發(fā)現(xiàn)其中一電纜有問題。經(jīng)重新焊線后,故障消除。


故障現(xiàn)象7 :工作機(jī)械低速區(qū)過載

某客戶組合機(jī)床運(yùn)行在一固定區(qū)段出現(xiàn)“s01 0050"過載報警,在這個區(qū)段,伺服電機(jī)以極低的速度運(yùn)行,速度為3毫米/分??蛻魬岩伤欧姍C(jī)扭矩不足以致過載。


觀察與分析

1. 仔細(xì)觀察伺服監(jiān)視畫面的伺服電機(jī)電流的變化,伺服電機(jī)電流在正常工作時候達(dá)到140-160%,伺服電機(jī)先發(fā)警告(00E1),電機(jī)并不停止運(yùn)行,再過一段時間后,出現(xiàn)急停報警。

2. 此時電機(jī)在極低的速度下運(yùn)行(F3---F5),為了檢查速度是否有影響,實驗了(F50, F20 F10, F5)各種速度,在各種速度下觀察伺服電機(jī)電流,電流沒有明顯變化。由此得出的結(jié)論是:

A.不同的速度對電機(jī)電流沒有明顯的影響。

B.伺服電機(jī)的低速特性確實很好。

3. 將伺服電機(jī)脫開機(jī)械,在各種速度下觀察伺服電機(jī)電流,電流都很小,只有2%,這就是真正的“空載"狀態(tài)。

4. 整臺機(jī)械的工況是 只帶工作臺運(yùn)動 伺服電機(jī)電流在60-90%。 加上液壓動作后,伺服電機(jī)電流在140—160%。

由此判斷是加液壓影響,

5. 為此調(diào)參數(shù)如下:#2222由150%――――200%

同時建議客戶正確調(diào)整液壓壓力和機(jī)械連接狀態(tài)。

處理“過載報警"的方法如下:


* 先確認(rèn)報警號是“0050"還是“0051"

“0050"表示過載是超過“#2222設(shè)定值"的時間達(dá)到了“#2221"的設(shè)定值。例如電機(jī)電流超過150% 的時間達(dá)到了“60S"

“0051"表示過載是超過驅(qū)動器驅(qū)動能力的95%,而且過載時間超過1秒。

* 其次觀察過載是在加速,減速,還是穩(wěn)定工作區(qū)段發(fā)生。如果在加速,減速區(qū)段發(fā)生,則調(diào)整加速,減速時間。如果在穩(wěn)定工作區(qū)段發(fā)生,則須仔細(xì)觀察工況,在允許的范圍內(nèi)調(diào)整#2201, #2202。或者要求廠家改善工況,直至更換電機(jī)。


故障現(xiàn)象8

主軸正反轉(zhuǎn)控制對固定循環(huán)的影響

某加工中心機(jī)床,發(fā)現(xiàn)走“固定循環(huán)-固定攻絲"G84

指令時,不能正常進(jìn)行,即只有正轉(zhuǎn),沒有停止和反轉(zhuǎn),而且一直停止在G84這個指令的單節(jié)上,走不出來。



  攻絲循環(huán)G84 過程如圖2.其固定循環(huán)程序如下

(M3)      主軸正轉(zhuǎn)

1. G0 X1Y1

2. G0 ZRr2;

3. G1 Zz1 Ff1;

4. G4Pp1

5. M4   主軸反轉(zhuǎn)

5. G1 Z-z1 Ff1

6. G4Pp1

7.M3    主軸正轉(zhuǎn)

在G84 這個循環(huán)中可以看到:主軸原來正轉(zhuǎn),到孔底后,暫停-反轉(zhuǎn)――退出。

為什么不能執(zhí)行主軸反轉(zhuǎn)呢;

觀察與分析:經(jīng)過多次觀察,該程序總是停止在反轉(zhuǎn)指令單節(jié),

無法走下一單節(jié)。那么應(yīng)該跟PLC程序中M4(主軸反轉(zhuǎn))的完成條件有關(guān),

調(diào)看其PLC程序,其主軸正轉(zhuǎn)和主軸反轉(zhuǎn)信號,只能用M5切斷,而不用M4/M3切斷,所以即使加工程序中出現(xiàn)M4指令,由于互鎖,也無法反轉(zhuǎn)而一直出于正轉(zhuǎn)狀態(tài),所以一直停止在該單節(jié)上。

而在固定循環(huán)程序中直接出現(xiàn)M4,M3指令,中間未用M5切斷。于是在PLC程序中用M4切斷主軸正轉(zhuǎn),用M3切斷主軸反轉(zhuǎn)。經(jīng)過這樣處理,可以正確走G84固定循環(huán)了。


故障現(xiàn)象9


傳輸程序時,Z軸熘車。

在為某客戶改造設(shè)備時,其加工中心Z軸上帶有刀庫,自重較大,帶抱閘。在調(diào)試階段時,向CNC傳輸PLC程序時,CNC處于急停狀態(tài),這時,Z軸下滑,幾乎損傷刀具。


觀察分析及故障排除:

該鉆削中心的Z軸無配重裝置,*靠伺服電機(jī)報閘將其鎖定,在調(diào)試初期傳送PLC程序時,Z軸下滑。即表明這時抱閘已經(jīng)打開

通過分析PLC程序,發(fā)現(xiàn)原程序?qū)λ欧姍C(jī)報閘的控制不完善,如果在報閘打開時傳送PLC程序,由于傳送PLC程序時, CNC系統(tǒng)又處于“急停"狀態(tài),伺服系統(tǒng)未處于工作狀態(tài),不具有鎖定功能,而報閘又打開,故Z軸由于自重而下滑,容易造成事故。

那么抱閘由什么信號控制安全又能滿足工作要求呢?


經(jīng)過分析,采用NC系統(tǒng)本身發(fā)出的“伺服軸準(zhǔn)備完畢信號"控制伺服電機(jī)報閘為合理,在傳送PLC程序時,系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)入“急停狀態(tài)", “伺服軸準(zhǔn)備完畢信號"已經(jīng)斷開,這樣抱閘信號也斷開。抱閘工作鎖定Z軸不得下滑。

程序如圖3



故障現(xiàn)象10


在把車床的X軸設(shè)定為為直徑軸,用參數(shù)#2013, #2014設(shè)定軟極限,點動運(yùn)行X軸,當(dāng)屏幕顯示的X軸數(shù)值超過軟極限值時,X軸仍然可以運(yùn)行,似乎軟極限失效了。

觀察與分析:

同一臺機(jī)床,其中一軸的軟極限有效,而另一軸似乎無效。而區(qū)別是車床的一個軸設(shè)定為直徑軸。

原來直徑軸其在顯示屏上顯示的值是直徑值,而實際移動的值只是顯示值的一半,所以當(dāng)屏幕上顯示X軸行程已經(jīng)超過軟極限shi,實際行程并沒有超過軟極限。所以X軸仍然可以運(yùn)行。

為保證安全,應(yīng)該先設(shè)定X軸#1019=0,然后用手輪運(yùn)行X

軸到全行程,觀察其屏幕數(shù)值,選定合理的正負(fù)極限值并設(shè)定到#2013,#2014,然后設(shè)定X軸的參數(shù)#1019=1。

不能先設(shè)定X軸的參數(shù)#1019=1后,再以屏幕顯示值設(shè)定軟極限值,如果以這樣的順序設(shè)置軟極限,軟極限比安全行程的

大一倍。當(dāng)然起不到保護(hù)作用。


故障現(xiàn)象11

螺距補(bǔ)償無效

某客戶在進(jìn)行機(jī)械精度補(bǔ)償螺距總是報告無效.


觀察分析: 在三菱CNC系統(tǒng)中與機(jī)械精度補(bǔ)償有關(guān)的參數(shù)是#4000以后的一組參數(shù),


    容易引起誤解的是#4007,該參數(shù)是確定每一測量點之間的長度,其設(shè)定單位是1/1000毫米。

一般做精度補(bǔ)償時,測量間隔為50毫米,有的客戶就往往設(shè)定#4007=50,這樣即使用激光干涉儀測量了各點的誤差,但補(bǔ)償?shù)奈恢貌粚Γ匀豢雌饋頍o效,實際是補(bǔ)償位置不對。

設(shè)定#4007=50000, 這時的測量點間隔=50毫米,用激光干涉儀測量了各點的誤差。就可以進(jìn)行正確的補(bǔ)償了。

三菱CNC的補(bǔ)償功能強(qiáng)大,經(jīng)過補(bǔ)償后,系統(tǒng)精度可達(dá)到0.0001毫米。



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